تعداد نشریات | 19 |
تعداد شمارهها | 380 |
تعداد مقالات | 3,143 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,283,296 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,870,644 |
بازیابی کانی تالک از باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن مجتمع گل گهر | ||
نشریه مهندسی منابع معدنی | ||
مقاله 6، دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، شهریور 1403، صفحه 95-114 اصل مقاله (1.57 M) | ||
نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30479/jmre.2023.18689.1637 | ||
نویسندگان | ||
محمد جواد طاهری فرجام1؛ سید محمد رئوف حسینی* 2؛ امید بیات1؛ ابراهیم عظیمی3؛ ابراهیم پناهی4؛ مجتبی قربان نژاد4 | ||
1کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان | ||
2دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان | ||
3استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان | ||
4مدیریت تحقیقات و فناوری، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، سیرجان | ||
تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1402، تاریخ بازنگری: 14 آبان 1402، تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402 | ||
چکیده | ||
در معادن سنگ آهن گلگهر، کانی تالک همراه با مگنتیت وجود دارد که پس از بازیابی مگنتیت به تیکنرهای باطله وارد میشود. با توجه به اینکه تالک، بیش از 20 درصد باطله را تشکیل میدهد، در صورت بازیابی و تخلیص به عنوان یک محصول جانبی با ارزش افزوده بالا به فروش میرسد. در این مطالعه، استحصال تالک از باطله کارخانههای مجتمع گلگهر بررسی شده است. نمونهبرداری از تهریز تیکنر مرکزی که حاوی 65 درصد باطله کارخانه غبار و 35 درصد باطله تر کارخانه تغلیظ بود، انجام شد. بر اساس مطالعات ویژگی شناختی، باطله خروجی از تهریز تیکنر مرکزی دارای حدود 23 درصد تالک بود. آزمایشهای فلوتاسیون با استفاده از مواد شیمیایی مختلف مانند کفسازهای روغن کاج و پلیپروپیلن گلیکول، کلکتورهای اولئیک اسید، آرماک سی و آرماک تی و pHهای 7 و 11 انجام شد که در بهترین حالت، 11=pH، کفساز پلی پروپیلن گلایکول و عدم استفاده از کلکتور، کنسانتره تالک با خلوص بیش از 95 درصد، با بازیابی وزنی 4/10 درصد و با بازیابی تالک 42 درصد تولید کرد. همچنین آزمایشهای سینتیک فلوتاسیون نیز در شرایط بهینه انجام و نشان داده شد که اغلب مدلهای سینتیکی مرتبه اول و همچنین مدل سینتیکی مرتبه دوم انطباق عالی بر شناوری تالک در طی زمان دارند. | ||
کلیدواژهها | ||
بازیافت؛ تالک؛ باطله؛ فلوتاسیون؛ سینتیک | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Recovery of Talc Mineral from the Tailings of Golgohar Iron Processing Plant | ||
نویسندگان [English] | ||
M.J. Taheri Farjam1؛ M.R. Hosseini2؛ O. Bayat1؛ E. Azimi3؛ E. Panahi4؛ M. Ghorban Nejad4 | ||
1M.Sc, Dept. of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran | ||
2Associate Professor, Dept. of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran | ||
3Assistant Professor, Dept. of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran | ||
4M.Sc, Research and Technology Center, Golgohar Mining and Industrial Company, Sirjan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
In the iron ore mines of Gol-Gohar, talc presents along with magnetite mineral, which goes to waste thickeners after recovery of magnetite. Considering that talc constitutes more than 20% of waste, it can be sold as a by-product with a high added value, if it is recovered and purified. In this study, the extraction of talc from the tailings of the Gol-Gohar complex has been investigated. Sampling was done from the central thickener underflow, which contained 65% of dust factory tailings and 35% of concentrate factory tailings. Based on characteristic studies, the tailings from the central thickener had about 23% talc. Flotation tests were performed using different chemicals, such as pine oil and polypropylene glycol as frothers, oleic acid as collector, Armac C and Armac T, and pH 7 and 11. In the best condition, pH=11, polypropylene glycol as a frother, and not using a collector, a talc concentrate with a purity of more than 95%, a weight recovery of 10.4%, and a talc recovery of 42% was produced. Also, flotation kinetic tests were performed under optimal conditions, and it was shown that most of the first-order kinetic models and the second-order kinetic model excellently match the talc flotation recovery over the time. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Recycling, Talc, Tailings, Flotation, Kinetic | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 455 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 152 |